連年來,洛鉬集團礦山公司礦山公司以培養(yǎng)知識型、技術(shù)型、創(chuàng)新型員工隊伍為基礎(chǔ),以提高員工技能水平和創(chuàng)新能力為重點,激勵員工把理論學習與實際操作結(jié)合起來,把充分發(fā)揮員工聰明才智與破解生產(chǎn)中遇到的難題和降本增效結(jié)合起來,把提高廣大員工的技能水平和培養(yǎng)高技能人才和優(yōu)秀創(chuàng)新人才結(jié)合起來,達到了學以致用的目的,極大地增強了創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。
牙輪鉆機根據(jù)生產(chǎn)情況需經(jīng)常調(diào)整作業(yè)區(qū)域,在移動過程中,重達100余噸的設(shè)備主要靠底盤主動輪、從動輪、支重輪和履帶板運轉(zhuǎn),極易造成履帶架的基孔軸磨損,嚴重的可能造成履帶架損壞和底盤大梁扭斷設(shè)備事故。同時履帶架的基孔磨損后,由于技術(shù)含量高,需要外委鏜孔修復(fù),至少停產(chǎn)15天左右,嚴重影響鉆機的作業(yè)效率。針對這一情況,采礦車間主任邢小偉帶領(lǐng)攻關(guān)小組,經(jīng)過長期探索,將履帶架14個支重輪基孔軸與基孔的動配合改造為靜配合,并把基孔軸加長,鎖片和軸進行改裝,徹底根除了履帶架基孔磨損現(xiàn)象。改裝后,設(shè)備底盤檢修周期由6個月延長到2年,年降低成本20余萬元,同時底盤大梁更加安全,極大地提高了作業(yè)效率。

此前牙輪鉆機穿孔深度需在設(shè)計的基礎(chǔ)上多鉆30cm,以免孔口巖粉滑落孔內(nèi),這樣不僅增加穿孔成本,而且直接影響爆破質(zhì)量,導(dǎo)致大塊率和巖根率提高,增加了二次穿爆費用。采礦車間集思廣益,實施了“牙輪鉆機孔口巖粉清理裝置”項目,確保巖粉不滑落孔內(nèi),該項目年少穿孔2500余米,降低成本12萬元。
礦山公司正在使用的牙輪鉆機基本上系10余年前購入,無遙控裝置,每逢往危險區(qū)域行進時,存在一定的隱患。采礦車間自行配置了一套遙控裝置后,卻無法實現(xiàn)無極變速,經(jīng)咨詢生產(chǎn)廠家亦無此項技術(shù)。采礦車間成立的技術(shù)攻關(guān)小組,經(jīng)多方查找資料,對原控制系統(tǒng)給予保留,根據(jù)停止串聯(lián)、啟動并聯(lián)的電氣控制原理實現(xiàn)對鉆機的行進及轉(zhuǎn)向?qū)﹄姶砰y的控制。該系統(tǒng)抗干擾能力強,有效控制距離100米,確保了在操作人員在特殊環(huán)境下移動設(shè)備時遠離了危險區(qū)域,達到了預(yù)期目的。